晨光透过实验室的落地窗,落在三层内胆测试装置上。林默手里攥着昨晚熬夜绘制的压力时序图,指尖在 “外层 200atm(0-15 分钟)”“中层 500atm(5-35 分钟)”“内层 400atm(10-30 分钟)” 的标注上反复摩挲。自从海藻胶质缓冲垫通过压力传导测试后,如何通过时序设计规避层间压力冲突,成为整套设备优化的最后关键 —— 而眼前这张时序图,正是他与团队经过十几次模拟推演得出的核心方案。
“小陈,把压力控制系统的参数面板调出来,咱们今天要把这套时序方案从头到尾验证一遍。” 林默将时序图铺在实验台中央,对着助手说道。实验台上,三层内胆已组装完毕,海藻胶质缓冲垫均匀夹在层间,压力传感器的数据线连接着中央控制系统,屏幕上实时显示着各层的初始压力值(均为 0atm)。
小陈快步走到控制台前,调出参数设置界面:“林哥,压力执行模块已校准,传感器精度达到 ±0.1atm,随时可以开始测试。”
林默点点头,目光扫过时序图上的时间节点:“核心思路是‘错峰启动、动态衔接’—— 外层先建立基础压力,5 分钟后中层启动高压,再等 5 分钟内层跟进,通过 10-15 分钟的时间差,避免三层压力同时达到峰值,从而规避冲突。咱们分三步来,先验证单一层级的压力稳定性,再测试层级间的衔接逻辑,最后做完整的 35 分钟全流程测试。”
一、单一层级压力稳定性验证
1. 外层(200atm,0-15 分钟)测试
林默先将中层与内层的压力执行模块关闭,仅保留外层。在控制台输入参数:“启动时间 0 分钟,压力峰值 200atm,升压速率 10atm 分钟,维持时间 15 分钟,降压速率 5atm 分钟。”
“启动!” 随着小陈按下确认键,外层压力传感器的数值开始缓慢上升。0-20 分钟内(含升压 10 分钟、维持 15 分钟、降压 5 分钟),林默紧盯着屏幕:升压阶段,数值从 0atm 平稳升至 200atm,每分钟增幅误差不超过 0.5atm;维持阶段,200atm 的压力值稳定了 15 分钟,波动范围控制在 ±1atm 内;降压阶段,数值匀速下降至 0atm,未出现 “断崖式” 下跌。
“缓冲垫的表现怎么样?” 林默走到测试装置旁,用内窥镜观察外层与中层之间的缓冲垫。画面中,淡褐色的胶质垫均匀受压,没有出现局部凸起或凹陷,表面的微型防滑纹路与内胆贴合紧密,未发生滑动。“很好,外层压力稳定,缓冲垫未出现异常形变。” 他在记录本上写下结论。
2. 中层(500atm,5-35 分钟)测试
接下来单独测试中层。考虑到中层是高压层级(500atm),林默将升压速率调整为 8atm 分钟,避免压力骤升导致缓冲垫损坏。参数设置:“启动时间 5 分钟,压力峰值 500atm,升压速率 8atm 分钟,维持时间 25 分钟(5-30 分钟),降压速率 6atm 分钟(30-35 分钟)。”
测试开始后,中层压力从 5 分钟时的 0atm 开始上升,20 分钟时(5+15 分钟升压)达到 500atm,随后稳定维持到 30 分钟,再缓慢降至 0atm。林默重点关注维持阶段:500atm 高压下,中层与外层、内层之间的缓冲垫均保持稳定,压力传感器的数值波动控制在 ±2atm 内,未出现因高压导致的 “压力泄漏”—— 这得益于海藻胶质缓冲垫的高抗压性,其网状结构在 500atm 下仍能保持完整,未发生分子链断裂。
“之前担心中层高压会挤压外层缓冲垫,现在看来多虑了。” 林默松了口气,“缓冲垫的弹性形变率控制在 5% 以内,完全能承受中层的高压冲击。”
3. 内层(400atm,10-30 分钟)测试
最后测试内层,参数设置:“启动时间 10 分钟,压力峰值 400atm,升压速率 9atm 分钟,维持时间 20 分钟(10-30 分钟),降压速率 7atm 分钟(30-35 分钟)。”
内层压力从 10 分钟开始上升,19 分钟时(10+9 分钟升压)达到 400atm,维持至 30 分钟后开始降压。测试过程中,林默用压力分布仪监测内层缓冲垫的压力传导情况:400atm 压力下,缓冲垫的压力分布均匀,各点压力值误差不超过 3atm,未出现 “压力集中” 现象 —— 这意味着缓冲垫能有效将内层压力分散到中层,避免局部过载。
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